大唐華銀攸縣能源公司探索燃料采制化新模式取得階段性進展
中國電力網(wǎng)訊 為貫徹落實集團公司“二次創(chuàng)業(yè)”、華銀公司“再造一個新華銀”及高質(zhì)量發(fā)展的總體部署要求,大唐華銀攸縣能源公司一直在思索探究燃料采制化管理新模式,計劃通過引進行業(yè)新技術(shù)、建設(shè)智能化設(shè)備等手段,減輕人員勞動強度、杜絕人為干預制樣的可能,充分保障燃料驗收的公平公正性,推進燃料管理智能化建設(shè),提升燃料管理水平。
該公司于今年3月啟動該項目建設(shè),該公司副總經(jīng)理朱貴榮高度重視該項目,親自帶隊與華銀公司專家一同到設(shè)備生產(chǎn)廠家、行業(yè)龍頭企業(yè)及已建成該項目的長沙電廠、寶慶電廠開展調(diào)研工作。在充分調(diào)研收集的基礎(chǔ)上,為了論證本智能化全自動制樣系統(tǒng)是否適應該公司煤質(zhì),該公司安排專人在項目招標前選取至少能夠代表該公司來煤80%的6個樣品送至設(shè)備廠家現(xiàn)場制備,從試驗數(shù)據(jù)來看,該系統(tǒng)能夠滿足該公司的實際需要。目前該項目已經(jīng)完成招標工作,正處于項目實施階段。
本燃料智能化全自動制樣系統(tǒng)的建設(shè)能夠為該公司帶來較好的預期收益。一是杜絕人為干預,保證樣品代表性。全自動制樣系統(tǒng)可自動完成樣品制備全過程,徹底杜絕操作者與樣品接觸,從根本上減少人為干預。二是變“人防”為“技防”,節(jié)省燃料成本。全自動制樣系統(tǒng)可有效消除制樣環(huán)節(jié)人工操作的弊端。根據(jù)研究,每降低摻假率0.1個百分點,可節(jié)省燃料成本損失約150萬元。三是提升工作效率,縮減人員開支。相比于傳統(tǒng)方式,自動制樣系統(tǒng)連續(xù)制樣平均時間約為20min/個樣,制樣工作效率成倍提升,極大程度降低了操作者勞動強度。四是樹立“標桿”,形成示范效應。該公司全自動制樣系統(tǒng)的建成,將在系統(tǒng)內(nèi)形成示范效應,有利于推動集團及華銀公司系統(tǒng)燃料管理智能化建設(shè),減少“質(zhì)價糾紛”,防范管理風險,提升行業(yè)燃料管理水平。
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